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新型节能电机的应用
发布时间:2016-02-05 11:24

目前国内很多抽油机电机存在老化现象,自耗电较大,本文介绍了经现场试验几种新型节能电机,具有推广价值。  
  1、现状及存在主要问题: 
  中原油田采油三厂目前有抽油机井687口左右。机采系统年耗电量1.3亿kWh,占我厂总耗电量的50%以上。目前机采系统拖动装置存在问题较多,主要有如下两点: 
  (1)电机老化严重。我厂机采系统电机以6级、8级电机为主,少许为12级电机。目前在用最早的电机为1985年投用,大多数电机经过多次修理,我厂维修大队平均每年电机修理290台次左右。全厂抽油机电机有431台修理达3次以上,50%以上电机修理修理次数在4次以上,部分电机为1995年―1998年投产电机修理次数达8、9次之多。因电机老化,电机空载电流达损耗达2.5KW,已经没有什么修理价值。我厂机采系统电机多年没有更新,仅利用新井配套引进些普通电机,这些电机非节能型电机,效率不高。 
  (2)低产低能井多,电机冲次偏高。目前油田处于开发后期,截至2011年11月份统计,我厂低产液抽油机井较多我厂单井产液量≤10吨的363口,占总开井口数的51.9%(其中单井日产液量≤5吨的136口,5-10吨的227口,分别占总开井口数的19.5%、32.5%)。低产液井比例大、泵充满系数低,老式电机不能满足低产液井对低冲次的要求,影响机采系统效率的提升。 
  2、项目目的及技术经济指标: 
  试验及应用SRM开关磁阻、小容量减速节能电动机、双功低速等新型节能电机,提高机采系统效率,节电降耗。节电率达15-25%。 
  3、现场试验及实际应用概况: 
  2011年我厂共试验及推广应用节能电机4种18台,共计投入:89万元。其中SRM开关磁阻智能调速电动机2台、小容量减速节能电动机8台、游梁式抽油机专用节能配套电机2台、双功低速YCHD280L-1.5/18.5/37kW-1140V电机6台。平均冲次下降1.5次,节电效果20%左右。 
  主要电机具体使用情况及数据如下: 
  3.1SRM开关磁阻智能调速电动机:卫一采油区在WC18-6#、WC18-9#两口抽油机井进行了智能调速电动机调速系统节能试验(SRM-280电动机),通过跟踪调试,目前更换该装置的2口油井运行正常,节电效果明显。 
  现场试验有功电量日耗电量读数统计对比表: 
  安装井号 安装前后冲次变化 安装前日用电量(kWh) 安装后日用电量(kWh) 日节电量(kWh) 
  WC18-6# 未变化 291 212 -79 
  WC18-9# 未变化 268 182 -86 
  3.2小容量减速节能电动机:该电机适用于低产液井,环境适应性强、耐用性强、性价比高。装机容量小、输出扭矩大、转速低;齿轮传动效率高、功损小,运行效率高;采用负荷封油技术,齿轮润滑油不渗不漏;低转速时无滑差、抽油机运行平稳;调冲次方便,电机容量小安装、维护、保养方便。综合节电率大于25%。 
  现场试验有功电量日耗电量读数统计对比表: 
  井号 安装前后冲次变化 安装前上/下行电流(A) 安装后上/下行电流(A) 电流下降比例 
  WCP2 2.7/?1.7 8/9 6/7 22% 
  WC10-26 2/1.8 50/45 22/20 56% 
  3.3游梁式抽油机专用节能配套电机 
  游梁式抽油机专用节能配套电机,利用系统的机械特性,改造转动部分结构节能;根据系统运动时所需的拖动力,改造部分机械结构,合理选配电动机,降低电机自身损耗,提高电动机的效率节能;提高系统抽油效率。调整抽油机冲次时,不用更换皮带轮只需调节该节电器调速装置档位,即可随意变换;该设备具有机械储能装置。原电机存在能量损失,该节电设备能使其能量直接储存起来,并随后自动释放,既减少了能量损失,又防止反发电对电网的冲击;电机效率高,使用维护方便,综合节电率20―40%。适用于原配备45-55KW、冲次在1至6次的油井使用,低产低能井使用效果最佳。